
自主制作是公司降低采購費用的途徑之一,是突破技術(shù)難題的舉措之一。近日,制修車(chē)間成功制作一臺液壓卷板機,正式投入使用,為公司解決了大尺寸鋼板卷制難題。 
由于車(chē)間內原有卷板機規格小,加上各零部件老化,只能卷制厚度25mm左右的鋼板,而煉鋼廠(chǎng)使用的鋼水包等備件鋼板的厚度為30mm,不能滿(mǎn)足使用要求,所以鋼水包等備件需要外委加工,可這樣不僅供貨周期長(cháng),而且還增加了備件采購的費用。若新購置一臺相同規格的卷板機需要花費約80萬(wàn)的采購費用。為了改變現狀,制修車(chē)間主任賈永利大膽提出自主制作卷板機的想法。提議得到了大家的支持,并開(kāi)始分工合作。車(chē)間工程師董福林負責設計整體結構并進(jìn)行力學(xué)、油缸壓力、油缸行程、電機功率等一些重要技術(shù)參數的計算,車(chē)工、焊工相互配合下料、加工制作液壓卷板機。 為了降低成本,新卷板機的整體框架由給煉鋼廠(chǎng)制作中間包剩余的小塊鋼板焊接而成;電機、減速機、輥軸則利用了原料廠(chǎng)拆除老產(chǎn)線(xiàn)下線(xiàn)的閑置備件;此外,除銅套、齒輪、輥軸外委加工外,其余零件均由車(chē)間自主加工。 前期工作按計劃進(jìn)展得比較順利,可到了卷板機零部件組裝時(shí),大家遇到了一些困難,鋼套在與軸輥座焊接時(shí),鋼套總是不可避免地發(fā)生變形,而鋼套內還需要裝配銅套。由于鋼套與銅套的配合精準度要求較高,鋼套略微變形就可能影響最終的裝配結果。于是,大家將鋼套與軸輥座焊接完成后要再加工一次,但是鋼套在與軸輥座焊接完成后因體積過(guò)大,車(chē)間內缺少加工設備,這讓大家都犯了難。這時(shí)候,賈永利主任憑借多年的工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)的理論知識,提出自制一把刀桿,將鉆床當成鏜床使用的主意,還給大家講解了主要操作步驟。有了理論基礎,大家開(kāi)始實(shí)踐操作,經(jīng)鉆床鏜過(guò)的鋼套達到了與銅套裝配的使用要求,就這樣因缺少加工設備的難題迎刃而解。11月27日,在大家的共同努力下,自制的卷板機成功“問(wèn)世”,為公司節約了73萬(wàn)元左右的采購費用。 制修車(chē)間利用自制卷板機為煉鋼三車(chē)間卷制了鋼水包包體的補料和煉鋼一車(chē)間轉爐爐體補料(轉爐爐體補料板厚為60mm),在卷制過(guò)程中設備運行平穩,且產(chǎn)品成型好,滿(mǎn)足使用要求。今后,公司鋼水包、鐵水包等大型備件實(shí)現了自主制作,無(wú)需外委加工。 |